锦州20-2气田于1984年发现,1992年投产,该气田地质油藏情况异常复杂,具有岩性多样、储层埋藏深以及储层横向变化大的特点,储集岩性多样刻画难度大,既有孔隙型生物白云岩、白云质砾岩,又有中生界火山岩、元古界混合花岗岩,并面临高温高压、凝析反转等世界级开发难题。
老一辈科研人员摸着石头过河,广泛咨询国内外专家,优化管理模式,创新技术,使其投产后初期日产气130万立方米,年供气4亿立方米,为环渤海地区的供气提供了重要支撑。
短暂的“甜蜜”过后,由于储层异常高温高压等原因,以及60%的气井出现导致产能严重下降的出黑油出水现象,该气田整体开发效果变差,年递减率达30%以上。
针对气井出黑油出水、生产状况复杂以及无成熟的经验可借鉴等难题,年轻一代的地质油藏人员翻阅了大量国内外文献、专著,通过多轮次的深化研究,构建了该类油藏类型的开发“技术库”,并通过持续加密监测气井动态、有针对性开展相关试验等,逐步形成了异常高压凝析气田合理产量优化技术、异常高压气藏储量评价技术以及出水出油气井诊断及治理技术。
在该套技术的指导下,研究人员针对不同气井递减的根源,开展“精准预判、控提结合”等一系列治理措施,抑制了气井反凝析造成的油气混相;通过放大生产压差,解除井底积液充分释放气井产能;多部门联合制动,以“延缓气井停喷、提高气田可采、缓解供气压力”为目标进行压缩机增设方案研究,降低气井极限井口压力……想方设法充分挖掘气田最大潜力。
一系列的“辨证施治”,诞生了4口累产气超10亿立方米的功勋井“老兵”,目前锦州20-2气田仍保持着日产气50万立方米的高产规模。其中,仅针对“亚健康”气井6D井的精准治理,就使其日产气由不足7万立方米增至22万立方米,并稳定生产900天。目前,该井累计产气量达11亿立方米,是渤海气井中现服役累产最多的“王牌井”。
“在当前的低油价寒潮下,锦州20-2气田的开采仍具经济性。我们将瞄准以锦州20-2气田为代表的典型油气田,进一步精细研究,加强勘探开发,向科技要效益,为渤海油田迎战低油价注入更多底气。”渤海石油研究院党委书记、院长李其正说。