中国石油石化商务网消息,截至7月14日,华北油气分公司对东胜气田积液井JPH-431开展智能化加注泡排工艺试验取得阶段性进展,降低现场劳动强度97.1%,日增产1300方/天,累计增产2.9万方,助力东胜气田井下节流井气井稳产增产。
JPH-431井从2020年7月至2021年5月平均月递减率>5%,技术人员采用井下节流井定性积液诊断方法判断该井井底存在积液。由于东胜气田主体采用井下节流低压集气工艺,单井串联进站,未配套相应站内加药管线,主要依靠井口人工加注及自动加药装置加注泡排剂。
但人工加药存在施工成本高、难度大、效率低、精准度低等问题,自动加药装置需要人工优化泡排制度、泡排加注时机存在一定的滞后性,严重制约泡排工艺的规模化应用。
为解决这一瓶颈问题,华北工程院以井下节流井积液诊断模型及自动加注为基础,集成整合、自主形成了“积液诊断+自动加注”智能泡排技术,积液诊断准确率达94%。
泡排智能加注技术,即通过集成化的远程控制系统及积液诊断软件,根据诊断出的气井实际积液情况,利用井口智能加药装置,将泡排剂全天候定时、定量、实时精准注入气井的油管或油套环空内,从而达到泡沫排水采气目的。
目前,该井实施智能化加注泡排工艺试验后日增产1300方,累计增产2.9万方,现场劳动强度降低97.1%,初步实现东胜气田积液气井智能管控及稳产增产双提升。